炼钢厂“首季开门红”活动总结(定) 炼钢厂“首季开门红”活动总结一季度,炼钢厂根据公司“抢抓机遇高起步,实现首季开门红”活动要求,认真组织、精心安排,相继开展钢铁料消耗、合金消耗、白灰消耗等攻关活下面是小编为大家整理的炼钢厂“首季开门红”活动总结(定) ,供大家参考。
炼钢厂“首季开门红”活动总结
一季度,炼钢厂根据公司“抢抓机遇高起步,实现首季开门红”活动要求,认真组织、精心安排,相继开展钢铁料消耗、合金消耗、白灰消耗等攻关活动,以进一步提高产品产量、质量,降低成本,创造效益。通过此项活动的开展,激
发了广大干部职工的工作热情,营造出了比学赶超、争先创优的良好氛围,推进
了一季度炼钢厂各项指标的攀升。但因受炼铁
4#炉影响,部分指标未完成目标,现对首季“开门红”活动总结如下:、产量方面:产量目标(吨)月份
计划
目标
实际完成情况
123合计
178200164000178200520400分析:180000165000180000525000180080.27117674.143180166.13477920.541本季度1月、3月铁水供给正常的情况下,产量均超额完成目标产量;
份受炼铁4#高炉事故影响,铁水总量大幅下降,我厂生产受限于铁水供给不足,频繁拉下等铁,直接影响产量的提升,造成
2月份产量未完成计划。
下一步措施:2月
(1)
提前制定计划,合理组织,全面把控,保证生产平稳有序。
(2)
生产组织原则:以班产保日产、以日产保月产,每班分析生产情况,对
影响生产的环节及时调整,力争实现产量的最大化。
(3)
做好混铁炉炉役检修期间的铁水储存、周转工作,分派专人现场指挥调
度铁水,避免影响生产节奏。
(4)
加强设备点巡检,充分利用定检时间做好设备维护,保设备运行正常,实现铸机的平稳、高速浇铸。
(5)
严格控制连铸钢水到站温度,避免高温浇铸对拉速的影响。
(6)
需公司保证铁水供应和铁水质量,减少等铁拉下时间,实现生产节奏紧
凑、稳步顺行。
二、质量方面:
目标:质量:质量合格率:
99.9%;钢种命中率:
97%;
完成情况:质量合格率完成
99.99%;钢种命中率完成
98.92%;
分
析:
本季度质量合格率和钢种命中率完成较好,均优于设定目标,质量合格率达
99.99%,钢种命中率超目标值
1.92个百分点,本季度质量异议赔偿金额同比下
降
46%。
下一步措施:
(1)进一步加强质量控制,树立‘质量第一"的指导思想,强调人人头上有
质量,共同打造良好的品牌形象
;(2)
严格执行各项工艺规程,杜绝违规操作,确保钢水成分合格
(3)
加强连铸去毛刺管理,保证铸坯的100%去毛刺
;(4)
鼓励创新,征集合理化建议,对工艺、设备进一步优化,实现质量的不
断提高。
三、成本方面:
目标:钢铁料消耗:1086kg/t;合金消耗:5.6kg/t;白灰消耗:40kg/t;电
耗:51kwh/t;氧耗:55m3/t;辅料、备件消耗:19元/t;
完成情况:钢铁料消耗:1091.2kg/t,未完成;合金消耗:4.9kg/t,已完成;白灰消耗:46.4kg/t,未完成;电耗:56.1kwh/t,未完成;氧耗:59.5m3/t,未
完成;辅料、备件消耗:17.57元/t,已完成;分
析:
1)
钢铁料消耗未完成原因:主要是因
2月份受炼铁厂
4#炉事故影响,铁
水
Si含量高、渣量大,转炉为保证脱
P效果及钢渣碱度,加大了造渣材料的加
入量,大渣量操作造成渣中氧化铁流失增多,对钢铁料消耗产生了较大影响。
另
一方面因铁水不足,炼钢厂长时间等铁,转炉、钢包温度损失较大,造成污泥球、块矿等冷料加入量不足,也导致了钢铁料消耗上升。
2)
白灰消耗未完成原因:受炼铁厂
4#高炉事故影响,铁水
Si含量高、渣
量大,操作困难,为保证脱
P效果及维护炉况,转炉加大了造渣材料的加入量。
3)电耗未完成原因:为缓解铁水脱
P困难的现状,保证钢种成分合格避
免后吹,炼钢厂对出钢温度进行了控制,致使精炼加电升温时间较长,电耗上升;
另因等铁拉下时间较长,生产节奏慢、产量较低,直接造成了吨钢电耗上升。
4)氧气消耗未完成原因:因冶炼困难,存在供氧周期长、终点
P高、渣
料消耗大、钢铁料消耗较高等现象,供氧时间长导致氧气消耗上升;
3月氧气消
耗异常,炼钢厂多次查找各用气节点,均无特殊情况,用量较以往并未增加,考
虑其它外部原因造成异成。
下一步措施:
1)严格控制生产事故,加强班组过程控制,提高操作技能;控制喷溅,提高重点碳含量,减少钢铁料吹损;加大高碱度、低含
Si量含铁冷料加入量,在保证总渣量不增加的情况下,提高转炉钢渣碱度;
继续推进全员废钢回收制度,减少废钢流失。
2)继续深入执行留渣操作,杜绝生产事故、减少后吹、提高金属回收率、降低渣料使用量、杜绝回炉损失降低辅助材料的消耗。
(3)适当提高控制精炼钢水入站温度,降低精炼加热时间,控制精炼电耗;
对长明灯、制冷设备、加热设备的浪费现象加大考核力度;
禁止天车走空车现象。
(4)稳定操作,控制供时间;定期检查,对跑、冒、滴、漏现象;发现异
常,及时与计质计量部、动力厂沟通,查清问题原因。
四、设备方面:
目标:设备故障率
0.6%以内
完成情况:一季度设备故障停机率为零,完成目标任务。
下一步措施:
1)
每周必须开展对现场设备开展大检查工作。
2)
形成定期检查制度,每月对各区域设备的运行状态及存在隐患进行例
行检查。
根据设备运行情况,对特殊设备及故障频发设备,在例行检查基础上
重点关注,不定期进行检查。
4)
加强设备维检的标准化、加强职工设备维护培训、加强设备维检责任
人的考核力度。
5)严格执行设备系统维检作业标准,根据设备状态做好维护、检修、改
进和优化,努力提高设备运行效率,降低设备维护成本。
6)各车间严格执行设备维检质量问题问责制度,严格落实责任,提高设
备维检效率,降低设备故障率
.五、安全现场:
目标:首季工伤为零,隐患整改率
100%,现场达标率
100%完成情况:首季工伤为零,隐患整改率
100%,现场达标率
100%下一步措施:
1)抓好班组长、兼职安全员安全管理职能发挥,执行好班组长、安全员
班中巡查制度。
2)抓好每周隐患排查整治活动,对排出的各类隐患,及时落实责任人限
期整改及跟踪复查,促进安全生产良性循环。
3)抓好检修安全管理,在每次检修前认真研究制定检修作业安全方案和
检修规定,同时对检修中存在的危险作业及特殊作业认真排查,制定安全方案,落实安全措施,确保检修安全。
4)响应公司号召,认真加强现场管理工作,一是强化目视管理,提高现
场管理水平,达到工作现场整洁化,美观化,规范化。二是搭建竞赛平台,开展
6S管理活动,重点整治更衣箱、工具箱。
5)严格落实年各项管理制度和考核办法,做到事事有人管,人人都管事,管事凭效果,管人凭考核
炼钢厂
2013-4-1
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